Wprowadzenie do tła
Warsztat podwójnej linii wysokiej firmy Huainan Hongtai Iron and Steel Co., Ltd. jest wykorzystywany do produkcji wysokiej jakości wyrobów z drutu. Wraz ze wzrostem popytu na jakość produktów i wydajność produkcji na rynku, przedsiębiorstwa zdecydowały się na modernizację i transformację automatyki podwójnej linii wysokiej, aby poprawić wydajność produkcji i jakość produktów, zmniejszyć zużycie energii i koszty produkcji.
Cel projektu:
- 1Wdrożenie zautomatyzowanego sterowania procesem produkcyjnym w celu zwiększenia stabilności operacyjnej i niezawodności linii produkcyjnej.
- 2Optymalizacja procesów produkcyjnych i poprawa jakości drutu.
- 3Zmniejsz zużycie energii i obniż koszty produkcji.
- 4Poprawa elastyczności linii produkcyjnej i dostosowanie jej do potrzeb produkcyjnych różnych produktów.
Rozwiązanie
Aby zrealizować powyższe cele, firma zdecydowała się na kompleksowe rozwiązanie łączące w sobie system automatyki Siemens S7-1500 z układem regulacji prędkości prądu stałego Sinamics DCM.
Konfiguracja systemu
-
Sterownik PLC S7-1500
Jako mózg całej linii produkcyjnej odpowiada za przetwarzanie różnorodnych sygnałów z obiektu, wykonywanie logiki sterującej i wydawanie instrukcji sterujących. -
System sterowania prędkością prądu stałego Sinamics DCM
służy do precyzyjnej kontroli prędkości i momentu obrotowego silnika, zapewniając stabilną pracę linii produkcyjnej. -
Interfejs operacyjny HMI
Zapewnia operatorom intuicyjny interfejs obsługi i monitorowania, ułatwiając monitorowanie procesu produkcji w czasie rzeczywistym i dostosowywanie parametrów. -
Sprzęt do komunikacji sieciowej
Podłącz sterowniki PLC, systemy kontroli prędkości i inne inteligentne urządzenia za pomocą przemysłowej sieci Ethernet, aby zapewnić wymianę danych i scentralizowaną kontrolę.
Etapy wdrażania
- Badanie na miejscu kompleksowe zrozumienie przepływu procesów, stanu urządzeń i wymagań kontrolnych istniejącej linii produkcyjnej.
- Projekt schematu Zaprojektuj plan transformacji automatyzacji w oparciu o wyniki badań, uwzględniając wybór sprzętu, programowanie oprogramowania i integrację systemów.
- Instalacja sprzętu Na czas wyłączenia należy zmodyfikować istniejący układ sterowania elektrycznego i zainstalować sterownik PLC S7-1500 oraz układ sterowania prędkością Sinamics DCM.
- Rozwój programu Opracowywanie programów sterujących PLC i interfejsów operacyjnych HMI zgodnie z wymaganiami procesu produkcyjnego.
- Debugowanie systemu Po zakończeniu instalacji sprzętu należy przeprowadzić debugowanie systemu, aby sprawdzić poprawność logiki sterowania i stabilność systemu.
- Szkolenia i dostawy Przeszkolenie operatorów w zakresie obsługi i konserwacji systemu oraz przekazanie odnowionej linii produkcyjnej do użytku.


Streszczenie:
Dzięki przyjęciu kompleksowego rozwiązania systemu automatyki Siemens S7-1500 i systemu regulacji prędkości Sinamics DCM DC, modernizacja automatyki i transformacja projektu Huainan Hongtai Double High Line zakończyła się sukcesem. Nie tylko poprawia wydajność produkcji i jakość produktu, ale także zmniejsza zużycie energii i koszty, kładąc solidny fundament pod zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

- 01.Linia produkcyjna jest w pełni zautomatyzowana, co poprawia wydajność i stabilność operacyjną.
- 02.Dzięki precyzyjnej kontroli prędkości jakość drutu uległa znacznej poprawie.
- 03.Udało się ograniczyć zużycie energii i skutecznie kontrolować koszty produkcji.
- 04.Zwiększono elastyczność linii produkcyjnej, co pozwala na szybkie przełączanie się między produkcją wyrobów o różnych specyfikacjach.
